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一篇印度人写的文章网页链接,印度125炮APFSDS国产化的曲折之路:80年代印

一篇印度人写的文章网页链接,印度125炮APFSDS国产化的曲折之路:80年代印度开始构思自己制造T-72M1的125炮的APFSDS,T-72M1坦克使用的125毫米APFSDS很可能在1997-98年投入生产,年产能为4万发,制造商是印度兵工厂委员会(OFB),然而,生产线建成后不久,OFB就遭遇了一场史无前例的灾难。引用2003年审计署的报告:

2000年10月,巴比纳发生一起坦克事故,一辆使用该弹药的坦克因弹药故障而损毁,坦克驾驶员当场死亡,车长和炮手虽幸存但身负重伤。经对该弹药进行试验,发现其质量低劣,性能不佳,原因如下:(i) 弹丸和装药质量差;(ii) 弹丸多次与药筒脱离;(iii) 可燃药筒易在炮管/自动装弹机内留下燃烧残留物,存在火灾隐患。此外,该弹药在归零检查、精度、穿透力和装填方面也表现出不稳定和不合格。因此,五个司令部下属部队被禁止使用该弹药,工厂也被责令停止生产。

质量保证总局的后续调查显示,部分批次的弹药为混合型,其余批次为国产型。2002年1月,陆军总部决定将所有混合型弹药宣布为不合格,并退回兵工厂委员会;

出现缺陷的弹药主要是混合弹,这种弹药由印度兵工厂委员会(OFB)制造,其方法是将外国穿甲弹芯(俄罗斯产)与国产可燃药筒结合,这种可燃药筒由DRDO设计。

评价:2000年10月,巴比纳坦克事故的一个原因是印度自己设计的可燃药筒材料有缺陷,燃烧不完全,在炮管/自动装弹机内留下燃烧残留物,存在火灾隐患,上一发炮弹的燃烧残留物引燃了其他弹药,说明可燃药筒的木纤维太多而硝化纤维太少,配比不合理,可燃药筒不是随便设计的,要保证燃尽,不然事故风险很大,这在我军125炮的设计过程中有提及,以下引用资料:

125炮的半可燃药筒,由涂有TNT的硝化纤维素纸卷制而成(用一张长纸卷成厚壁纸筒),该纸表面涂有一层TNT,硝化纤维素纸成分:硝化纤维素(含量57%~62%)+木浆纤维,硝化纤维素使可燃药筒能够瞬时燃烧,并赋予弹丸部分能量。若硝化纤维素含量较少,燃烧完全性不好,其含量一般不小于55%;硝化纤维素含量又不宜太高,含量太高对生产和贮存又构成不安定的因素。木浆纤维在药筒中起骨架支撑作用,一般含量选择在18%~30%之间。含量太低时,硝化纤维素纸的强度太差;含量太高则会影响硝化纤维素纸的燃烧完全性,甚至会留下大量的灰烬和残渣。

涂TNT主要有以下几个作用:将2层相邻的纸粘结在一起,使卷在一起的纸筒成为牢固的整体,并且有防水防潮的作用,TNT形成一层可燃的无孔屏障,防止水分渗入装药,避免药筒在潮湿环境下燃烧不完全。

印度的军工水平很差,无法制造出合格的钨合金材料弹芯,但是国产的执念又很强,90年代采购毛子弹芯+国产发射药、国产可燃药筒,自己组装APFSDS,很难称得上是完全国产,不仅事故频发而且性能垃圾;后来又向以色列IMI公司采购CL 3254M穿甲弹坯料,印度加工为成品,达到所谓的国产,前些年毛子向印度出口了一批3BM42,同时也向印度转让3BM42生产技术,印度终于国产3BM42成功,这是当年的一个大新闻,但是3BM42这种钢套钨芯弹的穿深是很差的,印度军工的水平真是捉急